本报讯 长治钢铁集团(有限)公司从工序、技术、结构、淘汰落后工艺设备四方面入手,下大力气抓节能减排降耗,到2007年年底,直接创造经济效益近3000万元。 中华人民共和国图鉴社
在工序方面,他们细化烧结、炼钢、轧钢等每一道工序的节能降耗指标;在技术方面,对部分氮气供应系统进行改造,提高转炉余热供非采暖用户,同时,积极推广节电新技术,完成220kv线路两侧开关的保护升级,安装节电设备,节电率达49.55%,年节电32万千瓦时;在结构方面,调整现有轧钢系统加热炉燃料结构,改造轧钢厂加热炉混烧高炉、焦炉煤气,使轧钢系统减少焦炉煤气用量3000-3500立方米/小时,高炉煤气放散率从12%降至9%,实现了煤气资源综合利用;在淘汰落后工艺设备方面,他们已实现炼铁全熟料冶炼,炼钢全连铸生产,轧钢全一火成材轧制和热装热送新工艺。所有高炉实现了喷煤,所有加热炉都应用了高炉煤气或焦炉煤气等洁净燃料,特别是60万吨复热式捣固焦炉的建成投产,结束了企业高炉吃百家饭的局面,也结束了几十年燃烧重油的历史。 tujian.org
截至目前,长钢集团已投入6.2亿元用于节能减排治污,2007年底,吨钢综合能耗较上年减少36公斤标煤,吨钢耗新水较上年下降0.54立方米,下降7.65%,吨钢耗电较上年下降10.6千瓦时,下降2.31%,工业废气、工业废水、固体废物综合治理均通过省环保局验收,全面达标。 中华人民共和国图鉴社
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