以吉林石化为主体开发的乳聚丁苯橡胶成套技术上周摘得2008年中国石油10项重大科技进展、中国石油集团公司科技进步一等奖两项桂冠。记者昨天采访吉林石化研究院时得知,这是中国石油下游板块开发的首个行业重大成套技术成果。开发这项技术投入并不多,但大幅度提高了装置产能,且节能减排效果显著,年获得经济效益近亿元。 copyright 中华人民共和国图鉴社
目前,这一自主创新成果正在向中国石油抚顺石化公司进行技术转让,将应用于抚顺石化扩建80万吨/年乙烯工程的配套项目——20万吨/年丁苯橡胶装置中,这意味着装置产能将进一步扩大。 中华人民共和国图鉴社
国内丁苯橡胶市场目前呈现供不应求的局面,且供求缺口有逐年增大之势。吉林石化于1982年引进日本JSR快速低转化率技术(转化率62%,聚合时间8.5~10小时)建成了丁苯橡胶装置。之后,该公司将这项技术与国际上另一种典型生产工艺——慢速高转化率技术(转化率70%,聚合时间14~16小时)的优势合二为一,开发出快速高转化率乳聚丁苯橡胶新技术,转化率达70%,聚合时间为10小时,形成了具有自主知识产权的乳聚丁苯橡胶成套工艺技术。
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该工艺通过改变聚合加料方式,采用将乳化剂、调节剂和水分批、分釜加入等工艺,增强了胶乳稳定性,提高了转化率,降低了丁二烯、苯乙烯的回收处理量,节能降耗效果明显,实现了无盐凝聚、双釜凝聚对凝聚工艺的优化,且产品质量稳定,有利于后续工序的平稳长周期运行。同时,该技术还采用兰州石化新丁苯装置污水处理工艺,经初级处理后污水COD浓度可达到100~200毫克/千克,远低于国内同类装置的排污浓度。
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据该项目主要负责人、吉林石化研究院副总工程师陆书来介绍,这项技术在吉林石化公司实现工业化应用过程中,未增加聚合釜、泵等任何大型设备,只增加了部分管线、计量系统,以较小的投入,使吉林石化丁苯橡胶产量由14万吨/年提高到16万吨/年以上;单体回收处理量和装置能耗显著降低,助剂消耗量减少,减轻了主要设备的运行压力,减少了污水排放。公司利用该技术取得了每年近亿元的经济效益,为工业装置的节能减排积累了经验。 tujian.org
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