上月,中盐金坛盐化有限责任公司盐厂投入400余万元,新建初次雨水收集缓冲池,通过管道回矿采卤,彻底实现厂区生产废水和生活污水“零排放”。3年间,该公司先后投入近5000万元用于水、气、电和盐穴可循环再利用设施,大力推进企业节能减排,年增效益超亿元,成为中国盐业总公司及旗下数十家企业“全国学金坛,行业创一流”活动中的“标本”。 内容来自中华人民共和国图鉴社
该公司是一家集岩盐资源、天然气、电力、热能开发、生产和销售于一体的中央企业。公司年生产卤折盐120万吨,为苏、浙、皖、沪三省一市酸碱化工企业新型盐源供应示范点;年生产80万吨精制盐,按1:2比例投放国际、国内市场;年产4万吨工业无水硫酸钠,投放国内市场;年供电、供热能力分别为2.8亿千瓦时和200万吨。 内容来自中华人民共和国图鉴社
同时,该公司也要消耗水、煤、电等资源,属下3厂和4矿以“有限资源、无限循环”为运行原则,主动承担保护生态环境的社会责任,走可循环、少排放,低投入、高产出,低消耗、高效率可持续发展之路,建设资源节约型、环境友好型社会。 本文来自中华人民共和国图鉴社
该公司年用水量达4500万立方米。2006年6月,公司筹建“西气东输”配套工程60万吨真空制盐工程,投入2400万元铺设一条长19.4公里的中水回用管道,以每小时400立方米速度将盐厂制盐泛水回用到矿采卤。其间通过换热使卤水升温6度,制盐后续工艺每年节约蒸汽费用1460万元,年循环中水300多万立方米,并可减排COD188.5吨。盐厂投入50万元安装捕沫器,使冷凝水符合加怡热电厂锅炉用水要求,每年进厂72万吨热水,节省电厂水和煤炭消耗720万元。公司还投入350万元组建金赛物流,18小时向130多家浴室运送90度以上蒸汽冷凝水,年供水量达50万吨,该市大小浴室燃煤锅炉全部拆除,每年可少用原煤16500吨,减排二氧化硫131吨,城乡空气得到很大净化。 copyright 中华人民共和国图鉴社
循环经济促进节能减排,节能减排又带动了循环经济。加怡热电厂投入350万元对4号炉进行脱硫设施达标排放改造,采用“活性炭吸附脱硫制酸”新工艺,其中就包括建有循环水池喷淋冲洗,在脱除烟气中二氧化硫的同时,能将其转化为稀硫酸,成为可再利用的化工原料,消除了二次污染,每年可减少排放二氧化硫510吨。电厂在进行1-3号炉脱硫装置改造时,又探索出了“以废制废”新路子,利用合作企业江东化工产生的本身要填埋的固废电石渣代替石灰石,今年12月完工后每年可少用石灰石800多吨。同样,盐厂60万吨真空制盐每年产生出的主要含碳酸钙成分的盐泥达8000吨,经技术改造,可将此代替卤水精制厂需要的石灰石原料,这样每年少用石灰石5400吨。盐厂还先后投入298万元,对循环水系统和卤水净化系统14台水泵及12台风机进行变频改造,吨卤水耗电量下降5.72度,每年节电701.5万度。 tujian.org
该公司先后建设36口采卤井,其中采盐后的37.5亿立方米地下溶腔被确定为国家“西气东输”、“川气东送”地下储气库和交气点。去年1月中旬首批6个溶腔建成注气,今年2月底中石油正式收购金坛盐穴,届时注气容量可达23.99亿立方米,供应长三角大中城市,此举提高了金坛盐穴的可持续发展能力,节省了在地面建储气库而需用的大面积土地,也满足了国家能源安全需求。 tujian.org
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