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太钢火车车轮钢月产量提高三成 |
2009-05-04 |
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今年以来,在确保太钢一钢厂碳钢连铸加快生产的同时,太钢制造部积极组织技术中心、一钢厂、型材厂、物流中心等相关单位不断优化车轮钢生产工艺,在稳定产品质量的基础上,经过努力于今年2月使火车车轮钢的月产量比去年提高了三成,充分满足了市场需求。 去年年底,受国际金融危机影响,不锈钢市场低迷。为了积极应对市场变化,我公司决定恢复一钢厂碳钢连铸生产,由于受各方面限制,必须对一钢厂火车车轮钢生产用的缓冷坑进行回填改造,由原来的六个减为两个,这样一来造成了一钢厂火车车轮钢产能的大大降低。而与此同时,国内火车车轮钢市场需求渐趋旺盛,市场需求量大幅增加。如果继续按照以往的模式组织生产车轮钢将难以满足市场需求,为此,制造部积极组织相关单位不断优化车轮钢生产工艺,提升产量。 去年12月,制造部对公司热处理资源进行了重新组合。经过组织技术中心、型材厂、一钢厂、物流中心等相关单位进行研究,决定将车轮钢的热处理由一钢厂转至型材厂均热退火坑进行处理。为了确保生产组织有序,对一钢厂的浇铸、镇静时间,运输部拉运时间及型材厂装炉、出炉时间都重新作了详细安排,并提出了具体的时间要求。通过采取以上方案,有力地提升了车轮钢的产能。 为了进一步满足车轮钢销售合同的需求,今年1月,制造部继续组织相关单位优化车轮钢生产工艺,严格控制物流时间,不但节省了能源,而且缩短了车轮钢的退火周期,车轮钢的产量大幅提升。今年2月,制造部会同技术中心、型材厂、一钢厂研究论证,对车轮钢的退火工艺提出了新的改进。通过按新工艺多次进行试验生产,不仅完全能够保证火车车轮钢的质量,而且使车轮钢的月产量比去年提高了三成,满足了市场需求。
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