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九厂检泵和管柱检修时间有绝招,年省2300多万 |
2009-05-05 |
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采油九厂工程技术大队延长检泵、管柱检修时间有绝招
轻松跳过“双700”
每年为全厂节省作业费2300多万元
大庆网讯(曲凤波于光华记者修军)采油九厂检泵和管柱检修周期,双双跳过了700天的高度。由此,九厂每年可少掏作业费2300多万元。 过去,九厂油井检泵周期最长398天,水井能达到480天。检泵周期短,作业频繁,作业大队忙“晕”了。干不过来,还得外雇作业队。检泵或检修管柱作业一次用时两天,单井费用3万多元。 作业次数多,采油成本难降,而且,因检泵和检修管柱,年影响产量2000多吨。 于是,这里的科技人员向延长检泵和管柱检修周期发起了“冲锋”。果然,一项项科研成果,给人们带来了惊喜。 先说水井吧,实现了“三级跳”。他们自主研发的可洗井管柱配套技术,从低压注水达到了高压注水,从细分注水又实现了可密封洗井。这套技术,其中有6项成果获得科技创新奖。 结果,注水管柱的检修期跳上了新高度,由平均480天延长到618天,突破700天后,其中单井检修期最长的达到了967天。 再看延长检泵周期的绝活,绝活有3招。 一是走出了“误区”。过去,照搬老油田的办法,认为井口压差越大越好,可是,效果不理想。经过研究,结论不是越大越好,关键是要选出磕头机的最佳“磕头”次数。因为,外围油田渗透率低,油层薄,磕头机咣咣磕头,无效做功多,结果,泵累坏了。 走出“误区”后,他们开发出一套优化抽汲参数的软件,通过计算来确定参数,效果不错。 二是防偏磨技术有了新突破。设计出限位超强杆后,去年又研发出定向井井眼轨迹模拟技术,使抽油杆扶正器的加装更科学了。 深井最多加装154个扶正器。偏磨率由5年前的14.6%下降至目前的7.9%。 三是防泵卡上了新措施。抽油泵最怕蜡卡和砂卡,一卡就得检泵。过去,有些招法管用,但是,去年他们新应用的超导热清蜡技术更棒。全厂4000多口井,去年出现蜡卡的,只有13口井。防砂卡,他们重点应用了防砂筛管技术,效果挺好。 如今,九厂实现检泵和管柱检修周期的“双700”,2006年的作业井次就比前年减少了656井次,按单井作业费3.5万元计算,仅作业费一年就节省2300多万元。
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