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14安塞油田创建节能减排新模式 |
2009-07-17 |
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以成功开发
低渗透油藏而名扬国内外的长庆安塞油田,其独特的节能减排模式又
给这个20多年的老油田锦上添花。从2008年以来,负责管理开发安塞
油田的采油一厂,通过“管理互动、成果自享、技改先行”的节能减
排战略,每年都能为企业创造上亿元的经济效益。
安塞油田由于成功地解决了世界罕见的“低渗、低压、低丰度”
油田开发问题,被中石油确定为“安塞模式”而享誉石油界。目前,
安塞油田共管理11个采油作业区,17个油藏,累计探明地质储量3.56
亿吨,有生产油井3400多口,2009年将跨越年产300万吨原油的生产大
关。
对于一个具有300万吨生产能力的老采油厂来说, 节能减排工作
成为衡量企业是否又好又快发展的重要环节。从2007年开始,该厂以
提高各项资源的综合利用率为核心,以提高系统效率为目的,在“管
理、激励、技改”等多方面全面探索节能减排的科学方法,使节能减
排工作快速迈上了长庆油田示范单位的行列。
在管理机制上,该厂成立了以厂主要领导为组长的节能减排领导
小组,在厂技术监督中心设节能办公室,在工艺研究所成立节能研究
室,在厂测试大队成立节能监测室,形成“管理组织一张网,分工负
责一条线”的网络化管理体系。横向上有技术支撑、管理保证、效果
评判,纵向上有厂、作业区(大队)、井区(队)、岗位四级管理机
制。明确了厂管重点、作业区管片、井区管点、班站管岗位的原则,
形成节能减排工作横向互动、纵向连动的管理圈闭环。在激励机制上,
让基层尝到节能甜头,做到“多干多得、干好得好”,在加大对基层
节能工作评奖力度的同时,明确各单位当年节能量折合资金30%用于
单位奖励,70%留给本单位用于改善员工生产、生活条件,节约量第
二年不作为成本预算增减依据,极大地激励了基层单位节能降耗的积
极性和主动性,出现了节能减排“想着干、抢着干”的良好氛围。在
技改上坚持“无法不想、无招不施”的原则,实施采出水有效回注技
术,年节约投资3300万元;通过在加热炉、茶炉、锅炉、井组使用简
易水套等伴生气的综合利用及建立轻烃回收装置进行发电等,年产生
经济效益超过1亿元;在机采系统通过引进能耗最低机采参数软件,不
但使采油系统效率由18.09%上升至22.23%,而且平均单井日耗电量
由66.72千瓦时下降至62.03千瓦时,年可节约耗电量477万千瓦时。注
水系统通过推广变频调速装置、利用液位差停用喂水泵、注水站并网
运行及更换柱塞及调整皮带轮大小等措施,使注水泵效率提高到87%,
年节能折合费用近500多万元。 tujian.org tujian.org
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