投资1300余万元建设的尾煤回收[HuiShou]系统[XiTong],年生产精煤45000吨、中煤8000吨,在当年收回全部投资的基础上,实现利润763万余元……汾西矿业洗煤厂积极寻求节约资源、转型发展之路,不仅为企业带来了可观的效益,而且也为企业后续发展带来了无限生机。 织梦好,好织梦
据了解,汾西矿业洗煤厂投资1300余万元建立了尾煤回收[HuiShou]系统[XiTong]。该系统[XiTong]于2009年8月施工建设,2010年2月投入试生产,设计能力为每年处理煤泥20万吨,设计年回收[HuiShou]精煤6万吨左右。 内容来自dedecms
其尾煤回收[HuiShou]系统[XiTong]采用新型煤泥回收[HuiShou]专利技术,对尾煤进行再分选,将其中的残留精煤提取出来。其主要流程是:在尾煤进入最终脱水[TuoShui]设备——压滤机前,将尾煤池中的煤浆通过泵打入分级筛,使尾煤进行分级;尾煤经过分级筛分级后,进人该厂自行研究设计的煤泥专用重介质旋流器,分选出精煤和煤矸石;分选出的精煤进入煤泥专用筛脱水[TuoShui],经过脱水[TuoShui]后的筛上产物为灰分小于10%的精煤;脱水[TuoShui]筛的筛下煤泥水被集中到入料池,由尾煤回收[HuiShou]系统[XiTong]中类似浮选的一道工艺再进行分选,浮选后的产品灰分小于15%;最终,重介和浮选两道工艺的精煤回收[HuiShou]率可达35%以上。如此一来,这部分资源就得到了重新利用。 织梦好,好织梦
浮选尾煤是洗煤厂原先的最终副产品,以前只是廉价地卖给附近农村的村民和小型焦化厂,当燃料用,利用价值有限。而且,当尾煤量大、一时出售不出去时,这部分资源还会积压成堆。 dedecms.com
该厂尾煤系统[XiTong]实现了就地取材。宽大的厂房内,原有的煤泥沉淀池被分割成煤浆入料池、浮选人料池、尾矿池和循环水池,沉淀池西侧安造了分选设备,这样就使原来裸露在外的煤泥池转入室内,环境得到了改善。该厂还在尾煤回收[HuiShou]系统[XiTong]安装了磁选机,专门回收[HuiShou]煤泥中携带的磁铁矿粉。2010年,该厂回收[HuiShou]介质粉1500吨,为企业节约资金约142.56万元。同时,经尾煤回收[HuiShou]系统[XiTong]处理的煤泥,不仅发热量少,而且黏结性好,在市场上十分畅销。 dedecms.com |